1、概(gài) 述
數控機床回參考點時根據檢測元件(jiàn)的不同(tóng)分絕對脈衝編碼器(qì)方式和(hé)增量脈(mò)衝(chōng)編碼器方式兩種,使用(yòng)絕對脈衝編碼器作為反饋元件的係(xì)統(tǒng),在機床安裝調試後(hòu),正常使用過程中(zhōng),隻要絕對脈(mò)衝編碼器的後備電池有效,此後的每次開機,都不(bú)必再進行回參考(kǎo)點操作。而使用增量脈衝編碼器的(de)係統中,機床每(měi)次開機(jī)後都必須首先(xiān)進行回參考點操作,以確定機床的坐標原點,尋找參考點主要與零點開關、編碼器或光柵尺的零點脈衝有關,一般有兩種方式。
1)軸向預定點方向快速運(yùn)動(dòng),擋塊壓下零點(diǎn)開關後減速向前繼續運動,直到擋塊脫(tuō)離零點開關後(hòu),數控係統開始尋找零點(diǎn),當(dāng)接收到第一個零點脈衝時,便以確定參考點位置。配FANUC係統和北京KND係統的機床目前一般(bān)采用(yòng)此(cǐ)種回零方式。
2)軸快速按預定方向運動,擋塊壓向零點開關後,反向減速運動,當又脫離零點開關時,軸(zhóu)再改變方向,向參考點方(fāng)向移動,當擋塊再次(cì)壓下零點開關時,數控係(xì)統開始尋找零點,當接收到第一個(gè)零點脈(mò)衝(chōng),便以確定參考(kǎo)點位置。配SIEMENS、美國AB係統及華中(zhōng)係統的機床一般采用這種回(huí)零方式。
采用何種方式或如何運動,係統(tǒng)都是通過PLC的程序編製和數控係統的機床(chuáng)參數設定決定的,軸(zhóu)的運動速度也是在機床參數中設定(dìng)的,數控機床回參考點的過(guò)程是PLC係統與數控(kòng)係統配合完成的,由數控係統給出回零命令,然後軸按預定方向運動,壓向零(líng)點(diǎn)開關(或脫離零點開關)後,PLC向數控係統(tǒng)發(fā)出減速信(xìn)號,數(shù)控(kòng)係統按預(yù)定方向減速運動,由測(cè)量(liàng)係統接收零點脈衝,收到第(dì)一個(gè)脈衝後,設(shè)計坐標值。所有的軸都找到參考點後,回參考點的過程結束。
數控機(jī)床回不了參考點的故障常見一(yī)般有以下幾種情況:一是(shì)零點開關出現問題;二(èr)是編碼器出現問題;三是(shì)係統測(cè)量板出現問題;四是零點開關與硬(軟)限位置太近;五是係統參數丟失等等。下麵(miàn)以本人在工作中(zhōng)遇到的(de)幾個實例介紹維修的過程。
2、維(wéi)修實例
例1)XH714加工(gōng)中心開機回(huí)參考點,X軸向(xiàng)回參考的相反方向移動(dòng)。該(gāi)機配SIEMENS810D數控係統,采用半閉環控製方式(shì),使用增量脈衝編碼器作為(wéi)檢測反饋元件。
分析:機床開機X軸回參考點的(de)動作過程(chéng)為:回參考點軸先以(yǐ)快速移動,當零點開關被(bèi)擋塊壓下時,PLC輸(shū)入(rù)點I32.2信號(hào)由(yóu)1變為0,CNC接收到該跳變信號後輸出減速指令,使X軸製動後並以低(dī)速向反(fǎn)方向移動,當擋塊(kuài)釋放零點開關時,I32.2信號由0跳變為(wéi)1,X軸製動後改變(biàn)方(fāng)向,以回參考(kǎo)點速度向參考點移動,當零點開關再次被擋(dǎng)塊壓下時,I32.2信號(hào)由(yóu)1變為0,此時起,CNC接受到的(de)增量脈衝編碼器發出的零位標誌脈衝I0時,X軸再繼續運行到參數設定的(de)距離後停止,參考點確立,回參考點的(de)過程(chéng)結束。
這種回(huí)參考點方式可以避免在參考點位置回參考點這種不正常(cháng)操作對加工中心造成的(de)危害。當加工中心X軸本已在參考點位置,而進行回(huí)參考點操作時,這時I32.2初始信號是零,CNC檢(jiǎn)測到這種狀態後,發出向回參考點方向相反的方向運動(dòng)指令,在零點開關被釋放,即I32.2為1後,X軸製動後改變方向,以回參考點速度向(xiàng)參(cān)考點移動,進行上述回參考點(diǎn)的(de)過程。
根據故障現象(xiàng),懷疑零點(diǎn)開關被壓下後,雖然X軸已經離開參考點,但開關不能複位。用PLC診斷檢查確認判斷正確。
詢問操作人員,機床開機時各軸都在中間位置(zhì),排除了因在參考點位置停(tíng)機減(jiǎn)速,擋(dǎng)塊持(chí)續(xù)壓著零點開關(guān),導致開關(guān)彈簧疲勞失效的故障原因。也說明該減速開關在關(guān)機前已(yǐ)經失效了。
仔細觀察加工過程,發現每一加工循環結束後,加工中心都停止在參考點位置上。這大大增加了零點開關失效(xiào)的(de)可能性,增加了故障幾率。這可能是本次故障的真正原因。
由於采用CAM軟件編程生成的NC代碼,在程序的結束(shù)(M30)前(qián),大多為G28回參(cān)考點格式,故建議數(shù)控(kòng)編程人員在編製零件加工程序時(shí),在程序結(jié)束(M30)前,加(jiā)入回各軸中間點的G代碼指令,並去掉G28指令,以減少該(gāi)類故(gù)障的發生。
例2)XH713/4加工中心回參考(kǎo)點出現超程(chéng)報警。該加工中心配(pèi)用FANUC-OMD控製係統,采用半閉環控製方式,使用增量脈(mò)衝編碼器作為檢測反饋元件,回參考點采用擋塊壓零點開關,減速前行,脫離零點開關,開始尋找零點的方式。
因CNC的後備電池失效,造成參數丟失。用計算機將備份參數重新裝入(rù)後,再回參考點時出現各軸在(zài)行程範圍中間位置處(chù)發生軟限位超程報警,此時用手(shǒu)動方式移動各軸,既使其機械位置在行程範圍中間,CRT也顯示各軸位置坐標(biāo)軟(ruǎn)限(xiàn)位超程報警。這是因為後備電池失效(xiào)後,重裝電池開機時CNC把此時的機械位置認作回參考點位置。解決(jué)的辦法是應先將各個軸正向軟(ruǎn)限位值設成最(zuì)大值,再作三軸回參考點,建立正確的機床零點,仍後再將(jiāng)三軸軟限位改為原值。具體(tǐ)步(bù)驟如下:1)在OFFSET菜單下,設置PWE=1。2)將CNC參數(shù)NO.700、702、704(X、Y、Z)三軸分別設為最大值。3)將XYZ手動移(yí)開(kāi)機械(xiè)原點一定(dìng)距離。4)在(zài)參考點回零模式,各軸手動回參考點。5)仔細觀察各軸是否在回參考點位置上,特別是與ATC有關(guān)的Z軸。若(ruò)位置不準確,重複3至4步直至準確。6)將第二步中改過的參數重新再改回來。7)將PWE重新設置為零。這樣,回參考點出現超程報(bào)警的問題就解決(jué)了。例3)V560加工中心在使用過程中Z軸回參考點出現軟限位超程報警。該加(jiā)工中心配用FANUC-OIMA控製係統,,采用半閉環控製方式,回參考點采用擋塊壓(yā)零點開關,減速前行,脫離零點開關,開始尋(xún)找零點的方式。觀察CRT上(shàng)Z軸顯示6.01,係軟限位超程.經(jīng)試驗確認,該報警出現時(shí),手動(dòng)回參考點(diǎn)的過程還未完(wán)成.在手動回(huí)參考點時觀察(chá)減(jiǎn)速開關輸入PMC信號DGNX9.3變化(huà)正常,說明減速開關無問題。將CNC參數NO.704(Z軸軟限位)設為最大值99999999,手動回參考點正常。NO.704重新設定為6000,回參考點又了(le)出現超程報警。
分析:由於減速開關無問題(tí),而回參考點的過程還未完成,且出現的(de)是軟限位超程(chéng)。說(shuō)明擋塊(kuài)沒有鬆勁,有可能是減速開關的位置鬆(sōng)勁了。檢查發現,減速開關的位置的確鬆勁了,經重新調整減速開關的位置,並擰緊(jǐn)固定(dìng)鑼釘,問題解決。但需要說明的(de)是,減速開關的位(wèi)置一旦鬆勁,機床出廠時原先設置的絲杠螺距補(bǔ)償參數就不準確了。需用激光測量儀重新測量機床絲杠螺距補償參(cān)數後再作設置。例4)某台配備北京KND-100M的數(shù)控銑床,在開機回參考點時,兩XZ軸(zhóu)正常,但Y軸回參考點時(shí),出現222“Y向伺服準備未緒報警”。分析:根據故(gù)障現象進行針對性的(de)檢(jiǎn)查(chá),在檢查(chá)到伺服驅動模塊時,發(fā)現有23號伺服報警。此時查故障手冊,有如下解釋:1)滾(gǔn)珠絲杠運動阻(zǔ)力過大或滾珠絲(sī)杠本身有問題。但手(shǒu)動移動檢查未發現問題。2)伺服電動機損壞。通過測量其繞阻伺(sì)服也未發現(xiàn)問題3)伺服驅動模塊帶載能力不夠或損壞(huài),控製扳出現問題產生錯誤報(bào)警。檢(jiǎn)查伺服驅(qū)動模塊,對換相同型號的XY軸伺服驅動模(mó)塊後故障消除。由此可見,此次故障為Y軸伺服驅動(dòng)模塊性能不穩定或接觸不穩。但幾天後又發生故障,當X軸回參考點(diǎn)時又出(chū)現212X向伺服準備未緒報警。根據前麵的經驗,檢查到伺服驅動模塊(kuài)時,又發現有23號(伺服準備未緒)伺服報警。似乎很(hěn)容易得出結論為誤判原Y軸(現已更換到X軸)的伺服驅動模塊已徹底損壞。但為了進一(yī)步確認,又一(yī)次對換(huàn)相同型號(hào)的(de)XY軸伺服驅動(dòng)模塊後(hòu)故障依然存在,說(shuō)明(míng)此次故障與伺服驅動模塊無關。
原來,經(jīng)檢查發現,X軸正向限位開關的擋塊(kuài)已向減速開關的擋塊(kuài)方向移動,導致X軸回參考點時,回參考點動作還(hái)未完成就已擋到了硬限位開關,從而引起CNC產生以上報警。
經重新調整硬限位開關的位置,並擰緊固定鑼釘(dìng),機床回參考點恢複正常。
3、總 結數控機床回不了參考點的故障是數(shù)控機(jī)床(chuáng)中比較常見的故(gù)障之一。而這種故障一般又是由擋塊的鬆動、減速(sù)開關的失靈、參數的丟失、軟限位設置不(bú)準等因素引起的。當(dāng)然,編碼器或光柵尺的損壞以及(jí)編碼器或光柵尺(chǐ)的零點脈衝出現問題等等也多會引起回不了參(cān)考點的故障,隻不過編碼器和光柵(shān)尺相對來說可靠性較高,出現故障的概率比較低而已。隻要我們掌握數控機床回參考點的相關工作原理和設(shè)備的機械結構,了解其操作方法、動作順序並對故障現象作充分調查和(hé)分(fèn)析,就一定能找(zhǎo)到故障(zhàng)的(de)原因所在,檢查修理,排除故障,最終使機床恢複正常。