網站地圖

您好,歡迎進入蘇州黄片91(cè)測量設備有限公司官網(wǎng)!
CNC數控行業在機(jī)測量品(pǐn)質服務商

CNC On-machine Measurement Quality Service Provider

全(quán)國銷售熱線:

400-017-9165

行業百科
你當(dāng)前的位(wèi)置黄片91首頁 / 行業百科

缸蓋、缸體加工刀具失效的分析

發布日期:2021-10-18 09:29:56  點擊(jī)次數:8898

通過對加(jiā)工缸蓋、缸體用刀具失(shī)效進行分析,優選加工(gōng)刀具並優化刀具形狀,解決了缸蓋、缸體孔加工質量差、生產效率低的問(wèn)題,實(shí)現了低成(chéng)本、高效率加工。

1    序言


缸蓋、缸體生產線(xiàn)加工(gōng)設備完成(chéng)後,先(xiān)在機床製造廠按(àn)照工藝流程排列,接入水、電,進行試生(shēng)產,加工(gōng)合格後,再移到公司進行缸體、缸蓋整條生產線安(ān)裝,對設備作(zuò)批量生產考核。整個試生產階段(duàn),出現最多的(de)問題是刀具失效,刀具是生產線穩定加工質量的關鍵。現將(jiāng)刀具出現的主要問題及解決措施進行整理。


2    缸蓋生產(chǎn)線


1)氣門導管內孔尺寸φ6H7和表麵粗糙度值Ra=3.2μm,試生產時未達到要求。采用上海瑪帕貿易有限公司(MAPAL)的導管孔(kǒng)專用鏜刀(見圖1)進行加工,加工<30件時(shí),內孔表麵粗糙度值Ra=3.2μm,符合要求,隨著加工件數量的增(zēng)加,內孔表麵出現不連續的環形痕跡,內孔表麵質(zhì)量不合格,鏜孔基本失效。

1.png

經分析(xī),失效原因如下:缸蓋導管孔L/D>10(屬於深(shēn)孔加工),孔內切削液供應不充分,冷卻效果達不到理想狀態,造成鏜刀刀尖與內孔表麵切削接觸處溫(wēn)度升高,加快鏜刀切削刃磨損,致使鏜刀切削阻力增加,引(yǐn)起鏜杆(gǎn)不(bú)連續(xù)振動,導致缸蓋導管內孔表麵(miàn)出現鏜刀(dāo)的環形痕跡。氣門(mén)導管(guǎn)內(nèi)孔端麵(miàn)處於缸蓋內部(見圖2),鏜杆在實際加工中(zhōng)處於比氣門導管(guǎn)全長更長的懸臂狀態。鏜杆直徑5mm,剛性不足,引起鏜刀不連續振動(dòng),造成缸蓋(gài)導管內孔表麵出現環形振動痕跡。鏜刀刀片尺(chǐ)寸小,人工(gōng)安裝調整(zhěng)刀片無法達到理(lǐ)想設計位置,鏜刀(dāo)處於非常規的(de)切削狀態,引起氣門(mén)導管內孔表麵加工質量下降。


另外,MAPAL公司的加工氣門導管孔專用鏜刀,其刀片尺寸小,無法在車間磨刀房刃磨,用鈍(dùn)的鏜刀(dāo)片(piàn)隻能使用(yòng)一(yī)次就報廢,增加刀具成本,且無法解決(jué)刀具使用壽命和加工質量(liàng)兩大難題。采用專用(yòng)鏜頭,一次定(dìng)位,加工氣門導管內孔和氣門座圈(quān)密封麵,先(xiān)鉸孔,鉸刀在液壓缸(gāng)作用(yòng)下快速退出至鉸刀導套內,再加工氣門座圈60°、90°和120°錐麵,最(zuì)終形成寬1.2mm密封麵。經驗證,鉸孔能滿足氣門導管孔中心對氣門座圈密封麵φ0.06mm徑向圓跳動的要求,采(cǎi)用鉸孔(kǒng)代(dài)替鏜孔是可行的。


由於專用鏜刀(dāo)剛性不足,所以提高刀具的整體剛性是解決問題的(de)根本,采用與氣門導管內孔(kǒng)等直徑的整體(tǐ)硬質合金(jīn)四(sì)螺(luó)旋齒內冷鉸刀(見圖3),消除刀具在加(jiā)工時的振動,經批量生產證明,氣門導管內孔表(biǎo)麵刀具振(zhèn)動(dòng)產生的振動痕跡徹底消除,導管內(nèi)孔表麵粗糙(cāo)度值(zhí)達(dá)到圖樣要求。采用整體硬質合(hé)金四螺旋齒內冷鉸刀切削,主要有以下優(yōu)點:切削時,4個螺旋齒逐步切入內孔,每齒負荷隻有整個刀具負荷的1/4,切削阻力(lì)小,保證了導管(guǎn)內孔表麵質(zhì)量。鉸刀具有內冷結構(gòu),噴切削液與鉸孔切(qiē)削過程同步進行,刀具在整(zhěng)個加工過(guò)程中能獲得充分冷卻,無刀具發熱引起的磨損,鉸刀一次(cì)安裝可以加工300件以上合格的(de)內孔。用整體硬質合(hé)金四螺旋齒內冷鉸刀,還可以在車間磨刀房多次刃磨鉸刀的後角,重複使用,延長了刀具壽命,大大降低了刀具的成本。

2.png

3.png

2)粗擴缸蓋16個挺柱孔,加工中心出現悶(mèn)車。缸蓋16個挺柱毛坯為φ15mm,粗鏜到φ31.5mm,單邊餘量(liàng)>7.5mm,刀具進給(gěi)時(shí)軸(zhóu)向(xiàng)阻(zǔ)力(lì)太大,有(yǒu)時機床出現(xiàn)悶車。由於刀具進給阻(zǔ)力大,刀具與缸蓋挺柱孔摩擦發熱,出現兩(liǎng)者熔(róng)結現象,造成主軸(zhóu)無法(fǎ)退出工件。我們將粗擴(kuò)刀改成階梯形狀(見圖4),變為先一次粗擴,再二次半精擴,分散(sàn)切削負荷,減少進給軸向阻力,經驗證此方法不但提高了(le)挺柱孔的加(jiā)工質量,而且再也沒發生機(jī)床悶車現象。

4.png

5.png

3    缸體生(shēng)產線


1)加工缸體側麵固定發電機支架有8個螺紋孔,鑽M8螺紋底孔(kǒng)φ6.7mm→孔口倒角→銑φ20mm園撘子,複(fù)合刀(見圖5)失效。複合刀的設計意圖是減少一次換(huàn)刀時間(jiān),縮短本工序的生產節拍(pāi),將(jiāng)鑽孔、倒角、銑平麵複合起來,但是加工時,鑽(zuàn)頭先接觸缸體毛坯鈄(tǒu)麵(miàn),其定(dìng)位困難,易(yì)折斷,出現鑽頭在與銑刀連接處(chù)斷裂現象。經分析,複合刀設計違反(fǎn)工藝編製應先加工平麵,後鑽孔、倒角的原(yuán)則。

6.png

2)加工缸體側麵機(jī)油(yóu)濾清器安裝平麵用φ60mm焊接銑刀(見圖6),刀具(jù)加工失效(xiào)。因為機油(yóu)濾清器安裝平麵為(wéi)φ70mm,銑刀(dāo)的直(zhí)徑投影麵<φ70mm,銑刀直徑小,切削速度低,而且分多次加工,所以,缸體側麵機油濾清(qīng)器安裝(zhuāng)平麵的(de)表麵粗(cū)糙度(dù)、平麵(miàn)度不合格。同時,焊接銑刀一個(gè)刀齒打壞,整個銑刀報廢。改用(yòng)φ110mm可轉(zhuǎn)位刀片機夾銑刀後,提高了切削速度,一(yī)次銑(xǐ)削成功,既保證了機油濾清器安裝平麵表麵粗糙度、平麵度,也大大延長了機(jī)夾(jiá)銑刀的壽命,提高了加工效率,降低了刀具成本。

7.png

4    結(jié)束語


鏜孔一般使用在孔徑大,有位(wèi)置度(dù)要求的孔(kǒng)徑加工(gōng)中,如鏜缸體的缸孔,采用鏜(táng)孔能糾正(zhèng)缸孔前道工序造成的位置度誤差,既滿足各(gè)缸孔中心的位置(zhì)度要求,又能(néng)保證(zhèng)缸孔本身的精度。鉸孔適用於<φ10mm的孔的精加工,鉸刀剛性好(hǎo),前道工序為加工導向孔,不會產生振動,雖然糾正不了鉸孔前道工序位置度誤差,但是對於獨立要素的孔本身的精度,鉸孔加工能夠得(dé)到保證。


鏜孔與鉸孔都是(shì)機(jī)加工常用的(de)方法,它們各有利弊。通過對缸蓋、缸體加(jiā)工用(yòng)刀具分析,選擇合理的(de)刀具結構及合理(lǐ)刀(dāo)具的(de)參數,保證加工成(chéng)本和加工質量達到相對(duì)平衡,提高了缸(gāng)蓋(gài)、缸體的生產效率和加工質量。

版(bǎn)權所有© 蘇州黄片91測量設備有限公司 備(bèi)案號: 蘇ICP備19011283號-2 蘇公網安備32050602013644號
黄片91_91成人版_91视频最新网址_91视频免费观看