CNC On-machine Measurement Quality Service Provider
大型立式數控車床成本高,小企業難以承受。而對現有立式車床(chuáng)進行數控改(gǎi)造(zào),不僅可以節約更多的成本(běn),還可以提高舊設備的效率(lǜ)和精度(dù),延長設備(bèi)的使用壽命。
1前言(yán)
C61125是一台雙柱立式車床,左右立柱配有立式刀架和側刀架,刀架由滾珠絲杠驅動。橫梁放鬆夾緊,左右滑塊和側刀架(jià)的平衡為液壓平衡。工作台(tái)采用手動變速,可獲得16種轉(zhuǎn)速。升級要求右立式刀架改為(wéi)數控刀架,取消右刀架;工作台被改變為自動控製。加工時,可以選擇右側立式數控刀(dāo)架(jià)進行自動加工,也(yě)可以選擇左立刀架或側刀架進行手動加工。
2方案(àn)確定
根據實際情況(kuàng),從經濟角度考慮,數控係統選用西門子808D ADVANCED,伺服放大器(qì)選用西門子V70,伺服電機選用西門子1F6,X軸(zhóu)伺服電機靜態轉矩30N·m,Z軸伺服電機(jī)靜態轉矩40N·m,帶刹車。兩軸都直接用滾珠絲杠連接(jiē),所以取消了相(xiàng)應的電磁離合器。工(gōng)作台原用(yòng)一台55kW三相異步電(diàn)機保持,但取(qǔ)消了手動變速,新增了4個兩位(wèi)四通閥,實現自動變速。機床的所(suǒ)有操作麵板都(dōu)集中在西門子808D高級機(jī)床控製麵板(MCP)上(shàng),MCP上設置了兩個按鈕,一個用於選擇數控有效還是手動有效,一個用於選擇左垂直刀架(jià)有效還(hái)是(shì)左刀架有效。鑒於以上變化,決定(dìng)重新(xīn)設計電氣部分(fèn)。
3計劃實(shí)施
(1)油泵(bèng)、工作台、橫梁電氣主電路設計。電氣主電(diàn)路如圖1所示。機床(chuáng)運行(háng)時,油泵電機M1首先啟動,接(jiē)觸器KM1接通油泵,為機床各部分提供潤滑和所需(xū)的壓力油(yóu)。如果油泵沒有打開,機床就不能運轉(zhuǎn)。工作台電機(jī)M2由星三角降壓啟動,接觸器KM4齧(niè)合M2星形運行,接觸器KM5齧合M2三角形運行,KM2和KM3控製工作台正反轉(zhuǎn),工作台停止使用能耗(hào)製動,由KM6、KM7和KM4實現。吊梁由KM8、KM9和(hé)吊梁電機M3 實現。
(2)左立式刀架和(hé)左刀架的電氣主電路(lù)設計。左垂直刀架的快速進給由接觸器KM10和(hé)快速電機M4控製,水平或垂直進給由接(jiē)觸器KM11、KM12、KM13和進給電機M5結合電磁離合器YC1、YC2、YC3、YC4、YC5控製。進給電機M5為雙速電機,根據選(xuǎn)用的電機可以獲得不同的速度(dù),從而獲得不(bú)同的進給速度。側刀(dāo)架的電氣(qì)主電路與左立刀架的電氣主電路相似,在(zài)此不再贅述。
數控(kòng)係統的設計第四部分
(1)數控係統的(de)整體連接西門子(zǐ)808D先進數控係統與伺服放大器采用驅動總線連接,比原808D數(shù)控係統(tǒng)更容易連接,抗幹擾能力更強,傳輸速度更快,調試更簡單。驅動總線通過CNC係統的X126接口連接到X軸伺服放大(dà)器(qì)的X10接口,再通過X軸(zhóu)伺服放大器的X11接口連接到Z軸伺服放大器的X10接口。特別注意(yì)驅(qū)動總線的終端電阻插頭,否則驅動總線將不能正常工作。數控係統的總體連接。
(2)可編程控製(zhì)器的設計。由於設備既有數控軸又有普通進給軸,增加(jiā)了設計難度。在重新配備的電氣櫃中,原有的常用部(bù)件全部(bù)由PLC控製,大大減少了電氣櫃(guì)布線的工作量,提高(gāo)了機床(chuáng)的可靠性和控製靈活性。由於(yú)布線要求簡單整潔,除急(jí)停開關和(hé)手動脈衝發生器的軸向選擇和放大信號外,其他所有輸入輸出信號均分布在X301和X302兩個50芯(xīn)數字輸入輸出接口(kǒu)。
5機床操作麵板的集成(chéng)
由於保留了原設備的左立式刀架和左刀架,操(cāo)作按鈕沒有集成(chéng)到西(xī)門(mén)子808D ADVANCED的機床操作麵板(MCP)中,操作起來極為不便,容易產生衝突。所以操作按鍵集(jí)成如(rú)下:操作麵板(MCP)上(shàng)有13個未定義的按鍵,包括K7 ~ K12待機鍵,4個空白鍵,卡盤夾緊鍵,內外卡選擇鍵,尾座控製鍵,可用於其他用途。此外,手脈衝發生器選擇帶放大和選(xuǎn)軸的手脈衝盒,將放大和選軸信號連接到數控係(xì)統的數字輸入X100接口,使(shǐ)MCP上的三個按鈕X1、X10和X100可以用於其他用途。
在原立式車床操作中,液壓(yā)啟(qǐ)停鍵、橫梁上下鍵共4個鍵,左立式刀架有8個鍵用於快速、進(jìn)給、停(tíng)止、上下、左右操作。同樣,側刀架也需要8個鍵,工作台需要(yào)一(yī)個點動鍵和shift鍵。MCP上隻(zhī)有16個未(wèi)定義的鍵,明顯不夠用。針對這個問題,分配如下(xià):首先選擇一個(gè)帶指示燈的按鍵作為(wéi)選擇開關,選擇數控控製軸或者普通進給(gěi)軸。如果該鍵的指示燈亮起,則普通進(jìn)給軸(zhóu)選擇有效。此時(shí),左垂直刀架、側刀架和橫梁的(de)升降均有效,但數控X軸和Z軸的手動和自(zì)動操作無效。指示燈滅,表示數控控製軸選擇有(yǒu)效,X軸、Z軸手動、自動操作有效,普通進給軸操作無效;同理,選擇另一(yī)個帶燈的按鈕來區分(fèn)左垂直(zhí)刀架和側刀(dāo)架的控製,這樣(yàng)左垂直刀架和側刀(dāo)架隻需要(yào)9個按鈕(niǔ)就(jiù)能滿足控製要求。
工作台作為一個普通部件(jiàn),除了數控自動操作(zuò)外,還可以手動控(kòng)製。在MCP中已(yǐ)經定義了工(gōng)作台的(de)前進、後退和(hé)停止按鈕。經過實(shí)際的PLC編程和調試,完全達到了設計目標。
6結束語
設備改(gǎi)造成功後,一台機床既可數控(kòng)又可通(tōng)用,成本不到同類型數控機床(chuáng)的1/3,使舊設備用更少的錢重複(fù)使用。改造(zào)後的機床可以大大提高加工效率,縮短(duǎn)加工時間,降低勞動強度和生產(chǎn)成本。改造後的機床不僅能滿足(zú)普通外圓和端麵(miàn)加工的要求,還能加工普通(tōng)立式車(chē)床不能加工的複雜(zá)曲(qǔ)麵零件。同時,保(bǎo)證了機床的加工質量和穩定性。