CNC On-machine Measurement Quality Service Provider
1 序言
數控臥式車床LB300-CX1000是2004年購買的日本原裝進口的(de)設備,是(shì)一台使用了近(jìn)18年的老設備,主要(yào)用於加工小齒(chǐ)輪軸。
2 故障現象
近期,數控臥式(shì)車(chē)床在加工過程中,偶爾會出現1181-21 警告A:MCS DIFF OVER T軸 F28,它的簡單解釋就是旋轉刀盤過載報警,複(fù)位後又可以(yǐ)繼續完(wán)成換刀動作。故障內容(róng)簡單,但現象比較奇怪,據操作人員介(jiè)紹,該報警以(yǐ)前(qián)也出現過,大概一個月就出現過一次,因為複位(wèi)後仍可以繼續加工,沒(méi)有在意,現在(zài)有時一天就出現一次,出現的頻次(cì)越來越多,情況越來越嚴重,影響了設備的正常使用。
3 診斷方法
針(zhēn)對機床在換刀時出現的報(bào)警信息,了解到刀盤的旋轉動作是係統(tǒng)發出指令後,刀盤在液壓的作用下鬆開,伺服電動機通過齒輪傳動刀盤旋轉,刀盤(pán)到達目標位置,電動機停止旋轉,刀盤鎖緊。根據這樣的動作情況,將從機械、電氣和(hé)液壓三個(gè)方麵來考(kǎo)慮這(zhè)個(gè)問題。
(1)機械方麵 電動(dòng)機通過齒輪傳動刀盤旋轉,機械部件是否出(chū)現磨損、斷裂情(qíng)況,導致傳(chuán)動的卡頓。
(2)電氣方麵 控製刀盤旋(xuán)轉的時候,伺服電動機是(shì)否執行到位,控製係統是否出現異常;同時刀盤的位(wèi)置檢測是由伺服電動機的編碼器決定。
(3)液壓方麵(miàn) 刀盤內部有鎖緊油缸,檢查在液壓的作用下是否執行鬆開和夾(jiá)緊動(dòng)作,液壓壓力是否正常(cháng)等。
4 解決措施
1)為了縮小檢查範圍(wéi),斷開電(diàn)動機和刀盤的連接,執行刀盤旋轉,電動機可以旋轉無異常。恢複電動(dòng)機和刀盤的(de)連接(jiē)(見圖3),則會出現故障,因此認為故障應該是在刀盤電(diàn)動機有負載的情況下才會發生,暫時排除了電氣方麵的問題。
2)檢查液壓係統(tǒng),刀盤夾緊和鬆開(kāi)的狀態(tài)是正常的,壓(yā)力也達到設定(dìng)的壓力,所以也排除了液(yè)壓方麵的(de)問題。
3)參照著簡單的(de)機械結構圖樣,從(cóng)外向內地慢慢地解體刀盤。這是一台老設備,刀盤的機械部件多年未解體過(guò),通(tōng)過解體,可以看到內(nèi)部的刀盤離(lí)合器、油缸、活塞杆和傳動齒輪等部件。
將刀盤拆解後並沒有發現明顯的磨損、斷裂(liè)和變形的情況,油缸有漏油的情況,但也不是很嚴重,不至於導致刀盤無(wú)法旋(xuán)轉。帶著疑問(wèn),重新將刀盤組裝起來,試機3次,刀盤的旋轉動作(zuò)完成(chéng)得很漂亮,就在這時,故障又出現了,刀盤在旋轉過程中過載報警。
4)再次梳理設備的故障信息,排查(chá)設備的可疑(yí)項點,因(yīn)為認為機械部分應該沒有問題,所以再次將關注點轉(zhuǎn)向刀盤電動機編碼器和刀盤驅動(dòng)控製器。對待(dài)這樣沒有規律可循的報警,替換法是解決(jué)問題的快捷方法。首先替(tì)換了電動機編碼器,發現問題仍存在。然後將驅動控製器拆下來(lái)檢測(市場上買不到這(zhè)樣的老款驅動(dòng)控製器),發現內部電子元器件部分還是有問題,維修後安裝(zhuāng)試機,故障居然消失了。
一般認為刀(dāo)盤在旋(xuán)轉過程中出現過載現象,從而電動機停轉,驅動控製器必然會出現報警,這是(shì)正常的邏輯。但(dàn)這一次的維修情況卻是反邏輯的(de)事情,故障原因在(zài)於(yú)驅動控製器的老化,導致內部電子元器(qì)件性能下降,從而觸發(fā)了電動機過載報警(jǐng)。
5 結(jié)束語(yǔ)
設備的故障現象初看似乎很簡單,但是研究問題尋(xún)找原因卻比較曲折,走了不少(shǎo)的彎路,維修(xiū)的時間也比較久。對(duì)於使用了十幾年的設備,電氣故障現象怪異且隱蔽(bì),排查的難度很高(gāo),配件的維修和替換也難,希望借此文章為設備維(wéi)修的同仁在遇到類似問題(tí)時提(tí)供一些(xiē)借鑒(jiàn)。
本文發表於《金屬加工(冷加工)》2022年(nián)第1期第90~91+98頁,作者:中車(chē)戚墅堰機(jī)車車輛工藝研究(jiū)所有限公司 蔡進,沈朋,原標(biāo)題:《數控臥式(shì)車床刀盤過載問題分析》。