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機床精(jīng)度突然降低?4大診斷原則,5大(dà)診斷方法

發布日期(qī):2022-02-21 09:29:26  點擊次數:6583

一、造成加工精(jīng)度異常(cháng)故障的原因

 造成加工精(jīng)度異常(cháng)故障的原因(yīn)隱蔽性(xìng)強,診斷難度比較大,歸納出五個主要原因:機床進給單(dān)位被改動或變化;機床(chuáng)各個(gè)軸的零點偏(piān)置異常;軸向(xiàng)的反向間隙異常;電機運行(háng)狀態(tài)異(yì)常,即電氣(qì)及控製部分異常;機械故障,如絲杠(gàng),軸承,軸聯器等部件。另外加工程序的編製,刀具的選擇(zé)及人為(wéi)因素,也可能(néng)導致加工精度(dù)異常(cháng)。


二、數控機床故障診斷原則

  1.先外部後內部(bù)數控(kòng)機床(chuáng)是集機械,液壓,電氣(qì)為一體的機床,故其故障的發生也會由這三者綜合反映出來。維修人員應先由外向內逐一進行排(pái)查,盡量避免隨意地啟封(fēng),拆卸,否則會擴(kuò)大故障,使機床喪失精度,降低性能。


  2.先機械後電氣一般來說,機械(xiè)故障較易發覺,而數(shù)控(kòng)係統故障的診斷則難度較大些。在故障檢修之前(qián),首先注意排除機械(xiè)性的(de)故障,往往(wǎng)可達(dá)到事半功倍的效果。


  3.先靜後動先在機床斷電的靜止狀態下,通過了解,觀察,測試(shì),分析,確認為非破壞性故障後,方可給機床通電;在運行工況下,進行動態的觀察,檢驗和測試,查找故障。而對破壞性故障,必須先排除危險後,方可通電。


  4.先簡單後複雜當出現多種故障互相交織掩蓋,一時無從下手時,應(yīng)先解決容易的問題,後解決(jué)難度較大的問題。往(wǎng)往簡單問題解決後,難度大的問題也可能變得容易。



三、數控機床故障診斷方法

  1.直觀法:(望聞(wén)問切)問-機床的故障現象(xiàng),加工狀況等;看(kàn)-CRT報警信息,報警指示燈,電容器等元件變形煙熏燒焦,保護器脫扣等;聽-異常聲響;聞-電氣元件焦糊味及其它異味;摸(mō)-發熱(rè),振動(dòng),接觸不良等。


  2.參數檢查法:參數通常是存放在RAM中,有時電池電壓不足,係統長期不通電或外部幹擾都會使(shǐ)參數丟失或(huò)混亂,應根據故障特征,檢查和校對有關參數。


  3.隔離法:一些故障,難以區分是數控部分,還是伺服係統或機械部分造成的,常采(cǎi)用隔離法。


  4.同類對調法用(yòng)同功能的備用板(bǎn)替換被懷疑有(yǒu)故(gù)障的模板,或將功能相同(tóng)的模板或單元相互交換。


  5.功能程序(xù)測試法將G,M,S,T,功能的全部指令編寫一些小程(chéng)序,在診斷故(gù)障時運行這些程序,即可判斷功能的缺失。



四、加工精度異常故障診斷和處理實例(lì)

  1.機械故障(zhàng)導致加工精度(dù)異常

  故障現象:一台(tái)SV-1000立式加工中心,采(cǎi)用Frank係統。在加工連杆模具過程中,忽然(rán)發現Z軸(zhóu)進給異(yì)常(cháng),造(zào)成至少1mm的切削誤差量(Z方向過切)。


  故障診斷:調查中了解到,故障是忽然發生的。機床在點動(dòng),在手動輸入數據方式操作下各(gè)個軸運行正常,且回參考點正常,無(wú)任何報警提示,電氣控製部分硬故障的可能性排除。應主要對(duì)以下幾(jǐ)個方(fāng)麵逐一進(jìn)行檢查。


  檢查機床精度(dù)異常時正在運行的加工程序段,特別(bié)是刀具(jù)長度補償,加工坐標係(G54-G59)的(de)校對和計算。


  在點動方式下,反複運動Z軸(zhóu),經過視,觸,聽,對其運動狀態診斷,發現(xiàn)Z向運動噪音異(yì)常,特別是(shì)快速點動,噪音更(gèng)加明顯。由此判斷,機械方麵可能存在隱患。


  檢查(chá)機床Z軸精度。用(yòng)手(shǒu)搖脈衝發生器移動Z軸,(將其倍率定為(wéi)1×100的擋位,即每變化一步,電機進給0.1mm),配合百(bǎi)分表觀察Z軸的(de)運動情況(kuàng)。在(zài)單向運動保持正常後作為起始點的正向運動,脈衝器每變化(huà)一步,機床Z軸運動的實際距離d=d1=d2=d3=…=0.1mm,說明電機(jī)運行良好,定位精度也良好。而(ér)返回機床實際運動位移的變化(huà)上(shàng),可以分為四個階段:(1)機床運動距離d1>d=0.1mm(斜率(lǜ)大(dà)於1);(2)表現出為(wéi)d1=0.1mm>d2>d3(斜率小於1);(3)機床(chuáng)機(jī)構實際沒移動,表現出最標(biāo)準的反向間隙;(4)機床運動距離與脈(mò)衝器經定數值相等(斜率等於1),恢複到機床(chuáng)的正(zhèng)常(cháng)運動。無論怎樣對反向間隙進(jìn)行補償,其表現出的特征是(shì):除了(3)階(jiē)段補償(cháng)外,其他各段(duàn)變(biàn)化依然存在,特別是(1)階段嚴重影響到機床的加(jiā)工精度。補償中(zhōng)發現,間(jiān)隙補償越大,(1)階段移動的距離也越大。  


  分析上述檢查認為存在幾點可能原因:一是電機有異常(cháng),二是機械方麵有故障,三是絲杠存在(zài)間隙。為了進一步診斷故障,將電機和絲杠完(wán)全脫開,分別對電機和機械(xiè)部分(fèn)進行檢查。檢查結果是電機運行正常;在對機械部分診斷(duàn)中發現(xiàn),用手盤動(dòng)絲杠時,返回運動初(chū)始有很大的空缺感。而正常情況下,應該能感覺到軸承有序(xù)而平滑的移動。  


  故障(zhàng)處理:經過拆卸(xiè)檢查發現該軸承確實受損,且(qiě)有滾珠脫(tuō)落。更換後機床恢複正常。


  2.控製邏輯(jí)不妥導致加工精度異常

  故障現象:一台上海機床廠家生產的加(jiā)工中心,係(xì)統是Frank.加工過程中,發現該機床X軸精度異常,精度誤差最小為0.008mm,最大為1.2mm.故障(zhàng)診斷:檢查中,機床已經按照要求設置了G54工件坐標(biāo)係。在手動輸入數據方式操作下,以G54坐標係運行(háng)一段程序即“GOOG90G54X60.OY70.OF150;M30;”,待機床運行結束後顯示(shì)器上(shàng)顯示的機械坐標值為(X軸)“-1025.243”,記錄下(xià)該數值。然後在(zài)手(shǒu)動方(fāng)式下(xià),將機床點動到其他任意位置,再次在手動輸入數據方式操作下運行剛才的程序段,待機床停止後,發(fā)現此時機床坐標數值顯(xiǎn)示為“-1024.891”,同(tóng)上一次執行後的數值比較相差了0.352mm.按照同樣的方法,將(jiāng)X軸點動移動到不同的位置,反複執行該程序段,而顯示器上顯示的數值都有所不同(不穩(wěn)定)。用(yòng)百(bǎi)分表對X軸進行仔細檢查,發現機械(xiè)位置實際誤(wù)差同數字顯示出來的誤差基(jī)本一致,從而認為故障原因為X軸重(chóng)複(fù)定位誤差過大。對X軸的反向間隙及定位精度進行(háng)檢查,重新補償其誤差值,結(jié)果起不(bú)到任何作用(yòng)。因此懷疑光柵尺及係統參(cān)數等有問題。但為什麽產生如此大的(de)誤差,卻又未出現相應的報(bào)警信息進一步檢查發(fā)現,此軸為垂直方向的(de)軸(zhóu),當X軸鬆開時主軸箱向(xiàng)下掉,造(zào)成了誤差(chà)。


  故障處理:對(duì)機床的(de)PLC邏輯控製(zhì)程序做了修改,即在X軸鬆(sōng)開時,先把X軸使能加(jiā)載,再把X軸鬆開;而在X軸夾緊時,先把X軸夾(jiá)緊後,再把使能去掉。調整後機床故障得以解決(jué)。


  3.機床位置問題導致加工精度異常

  故障現象:一台杭州產的立式數控銑床,配(pèi)備北京KND-10M係(xì)統。在點動或加工過(guò)程中,發現Z軸異常。 


  故障診斷:檢查發現,Z軸(zhóu)上下移動不均(jun1)勻且有(yǒu)噪(zào)聲,且存在一定間(jiān)隙。電機啟動時,在(zài)點動方式下Z軸(zhóu)向上運動存在不穩定的噪聲及受力不均勻,且感覺(jiào)電(diàn)機抖動比較厲害;而向下運動時,就沒有抖動得這麽明顯;停止時不抖動,在加工過程中表現得比較明顯。分析認為,故障原(yuán)因有三點:一是絲杠反向間隙很大;二是Z軸電機工作異常;三是(shì)皮帶輪受(shòu)損至受力不均(jun1)。但有一個問(wèn)題要注意的是,停止時不抖動,上(shàng)下運動不均(jun1)勻,所以電機(jī)工作異常(cháng)這個問題可以排除。因此先對機(jī)械部分診斷(duàn),在診斷測試過程中沒有發(fā)現異常,在(zài)公差之內。利用排除法則(zé),餘下的隻有皮帶問題了,在檢測皮帶時,發覺這條皮帶剛換(huàn)不久,但在細心檢測皮帶(dài)時,發現皮帶內側出現不同程度的受損,很明顯(xiǎn)是受力不均所(suǒ)至,是什麽原因造成(chéng)的呢在診斷(duàn)中發現電機放置有問題,即裝夾的角度位置不對稱造成受力不均。 


  故障處理:隻要將電機重裝,對準角(jiǎo)度,測量(liàng)好距離(電機與Z軸的軸承),皮帶兩邊(長度)要均勻(yún)。這樣,Z軸上下移動不均勻且有噪聲及抖動現象就(jiù)消除了,Z軸加工恢複正常。


  4.係統參(cān)數未優化,電機(jī)運(yùn)行異常

  導致加工精度異常係統參數主要包括機床進給單位,零點偏置,反(fǎn)向間隙等。例如Frank數控係統,其進給單位有公製和(hé)英製(zhì)兩(liǎng)種。在機床修理過(guò)程中對於局部處理,常常影響到(dào)零點偏置和間隙的變化,故障處理(lǐ)完畢後應(yīng)作適時的調整和(hé)修改;另一方麵,由於機械磨損嚴重(chóng)或連接位鬆動也可能造成參數實測(cè)值的變化,需要對參數做相應的修(xiū)改才能滿足機床(chuáng)加工精度的要求。


  故障現象:一台杭州產的立式數控銑床,配備(bèi)北京KND-10M係統。在加工過程中,發現X軸精度異常。


  故障診斷:檢(jiǎn)查發現X軸存在一定間隙,且(qiě)電機啟動時(shí)存在不穩定的現(xiàn)象。用手觸摸X軸電機(jī)時感覺電機拉動比較厲害(hài),停止時拉動(dòng)不明顯,尤其是點動方式下比較明顯。分析認為,故障原因有兩(liǎng)點:一是絲杠反間(jiān)隙很大;二是X軸電(diàn)機(jī)工作異常。


  故障處理:利用KND-10M係統的參數功能,對電機進行調試。首(shǒu)先對存在的間隙進行補償,再調整伺服係統(tǒng)參數(shù)及脈衝抑製功能參數,X軸電機的抖動消除,機床加工精度恢複正常。

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