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行業新聞(wén)

機床(chuáng)精度(dù)突然降低(dī)?4大診斷原則,5大診斷方法

發布日期:2022-02-21 09:29:26  點擊次數:6583

一、造成加工精度異常故障的原因

 造成(chéng)加(jiā)工精度異常故障的原因隱蔽性強,診斷難(nán)度比較大,歸納(nà)出(chū)五個主要原因(yīn):機床進給單位被改動或變化;機床各個(gè)軸的(de)零點偏置異常;軸向的反向間隙異常;電機運(yùn)行狀態異常,即電氣及(jí)控製部分異常;機械故(gù)障,如絲杠,軸承,軸聯器等部件(jiàn)。另外加工(gōng)程序的編製,刀具的選擇(zé)及人為因素(sù),也可能導致加工精度(dù)異常。


二、數控機床故障診斷原則

  1.先外部後內部數控機床是集機械,液壓,電氣為一體的(de)機床,故其(qí)故障的發生(shēng)也(yě)會由這三(sān)者綜合反(fǎn)映出來。維修人員應先由外向(xiàng)內逐一進(jìn)行排(pái)查,盡量避免(miǎn)隨意地(dì)啟封,拆卸,否則會擴大故障,使機床喪失精度,降(jiàng)低性(xìng)能。


  2.先機械後電氣一(yī)般來(lái)說,機械(xiè)故障較易發覺,而數控係統故障的診斷則難度較大些。在故障檢修之(zhī)前,首先注意排除機械性的故障,往往可達到事半功倍的效果。


  3.先靜後動(dòng)先(xiān)在機床斷(duàn)電的靜止狀態下,通過了解,觀察,測試,分析,確認為非破壞性故障後,方可給機床通電;在運行工況下,進行(háng)動態的觀察,檢驗和(hé)測試,查找故障。而對破壞性故障,必須先排(pái)除危險後,方可通電。


  4.先簡單後複雜當出現多種故障互相交織(zhī)掩蓋,一時無從下手時,應先解(jiě)決容易的問題,後解決難度較大的(de)問題。往往簡單問題解決後,難度大的問題也可(kě)能變得容易。



三(sān)、數(shù)控機床故障診(zhěn)斷方法

  1.直觀法:(望(wàng)聞問切)問-機床的故(gù)障現象,加工狀況等;看-CRT報警信(xìn)息,報警指示燈,電容器等元件變形煙熏(xūn)燒焦,保護器脫扣等;聽-異常(cháng)聲響;聞-電氣元件焦糊味及其它異味;摸(mō)-發熱,振動,接觸不良等。


  2.參數檢查法:參數通常是(shì)存放在RAM中,有時電池電壓不足,係統長期不通電或外部幹擾都會(huì)使參數丟失或混亂,應(yīng)根據故障特征,檢查和校(xiào)對(duì)有關參數。


  3.隔離法:一些(xiē)故障,難(nán)以區(qū)分是數(shù)控部分,還是(shì)伺服係統或機械部分造成的,常采用隔離法。


  4.同類對調法用同功能的(de)備用板替換被懷疑有故障的模板,或將功能相同的模板或單元相互交換。


  5.功能程序測試法將G,M,S,T,功能的全部指令編寫一些小程序,在診斷(duàn)故障(zhàng)時(shí)運行這些程序,即可判(pàn)斷功能的缺失。



四、加工精度異常故障診斷和(hé)處理實例

  1.機械故障導致加工精度異常

  故障(zhàng)現象(xiàng):一台SV-1000立式加工中心,采用Frank係統。在加工連杆模具過程中,忽(hū)然發現Z軸進給異常,造成至少1mm的切削誤差量(Z方向過(guò)切)。


  故障診斷:調查中了解到,故障是(shì)忽然發生(shēng)的。機床在點動,在手動輸入數(shù)據方式操作下各個(gè)軸運行正常,且回參考點正常(cháng),無任何報警提示,電(diàn)氣控(kòng)製部分硬故障的可能性排除。應主要對以下幾個(gè)方麵逐一進行檢查。


  檢查機床精度異常時正在(zài)運行的加工程序段,特別是刀具長度補償,加(jiā)工坐標係(G54-G59)的校(xiào)對和(hé)計算。


  在點動方式下,反複運動Z軸(zhóu),經過(guò)視,觸,聽,對其運動狀態診(zhěn)斷,發現Z向運動噪音異常,特別是快速點動,噪音更加明顯(xiǎn)。由此判斷,機械方麵可能存在隱患。


  檢查機床Z軸精(jīng)度。用手搖脈衝發生器移動Z軸,(將其倍率定為1×100的擋位,即每變化一步,電機進給0.1mm),配合百分表觀察Z軸的運動(dòng)情況。在單向運動保持正常後作為起(qǐ)始點(diǎn)的正向(xiàng)運動,脈衝器每變化一步,機床Z軸(zhóu)運動的實際距離d=d1=d2=d3=…=0.1mm,說(shuō)明電機運行良好(hǎo),定位精度也(yě)良好。而返回機床實(shí)際運動位移的變化上,可以分為四個(gè)階段:(1)機床(chuáng)運動距離d1>d=0.1mm(斜率大於1);(2)表現出為d1=0.1mm>d2>d3(斜率小於1);(3)機床機構實際沒移動,表現出最標準的反(fǎn)向間隙;(4)機床運動距離與脈衝(chōng)器經定數值相等(斜率等於1),恢複到機床的正常運(yùn)動。無論怎(zěn)樣對反向間隙進行補償,其表現出的特征是:除了(3)階段(duàn)補償(cháng)外,其他各段變化(huà)依然存在,特別是(1)階段嚴重影響到機(jī)床的加工精度。補(bǔ)償中發現(xiàn),間隙(xì)補償越大,(1)階段移動的距離也越大。  


  分析上述檢查認(rèn)為存在幾點可能原因:一是電機有異常,二是機械(xiè)方麵有故障,三是絲(sī)杠存(cún)在間隙。為了進一步診斷故障(zhàng),將(jiāng)電機和絲杠完全(quán)脫(tuō)開(kāi),分別對電機和機械(xiè)部分進行檢查。檢(jiǎn)查結果是(shì)電機運行正常;在對機械部分診斷(duàn)中發現,用手盤動絲杠時,返回(huí)運動初始有很大的空缺感(gǎn)。而正常情況下,應該能感覺到軸承有序而平滑的移動。  


  故障處理:經過拆卸檢查發現該軸承確實受損,且有滾珠脫落。更換後機床恢複正(zhèng)常。


  2.控製邏輯不妥導致加工精度異常

  故障現象:一台上海機床廠(chǎng)家生產的(de)加工中心,係統是Frank.加工過程中,發現該機床X軸精度異常,精度(dù)誤差最小為0.008mm,最大為1.2mm.故障診斷:檢查中,機床已經按照要求設置了G54工件坐標係。在手動(dòng)輸入數據(jù)方式操作(zuò)下,以(yǐ)G54坐標係運行一段程序即“GOOG90G54X60.OY70.OF150;M30;”,待機床運行結束後顯示器上顯示的機械坐標值為(X軸)“-1025.243”,記錄下該數值。然後(hòu)在手動方式下,將機床點動到其他任意位(wèi)置,再次在手動輸入數據方式操作下運行剛才的程序段,待機床停止(zhǐ)後,發現(xiàn)此時機床坐標數值顯示為“-1024.891”,同上一(yī)次執行(háng)後的數值(zhí)比較相差了0.352mm.按照同樣的方法,將X軸點動移動到不同的位置,反複執行該程序段,而顯(xiǎn)示(shì)器上顯示的數值都有所不同(不穩定)。用百分表對X軸進行仔(zǎi)細檢查(chá),發現機械位置實際誤差同數字顯示出來的誤差基本一致,從而(ér)認為故障原因為X軸重複定位誤差過(guò)大(dà)。對X軸的反向間隙及定位精度進行檢(jiǎn)查,重(chóng)新補償其誤差值,結果起不(bú)到任何作用。因此懷疑光柵尺及係統參(cān)數等有問題。但為什麽產生如(rú)此大(dà)的誤差,卻又未出現相應的報警信息進一步檢查(chá)發現(xiàn),此軸為垂(chuí)直方向的軸,當X軸鬆開時(shí)主軸箱(xiāng)向下掉,造成了誤差。


  故障處理:對機床的PLC邏輯控製程序做了修改(gǎi),即在X軸鬆(sōng)開(kāi)時,先把X軸使能加載,再把X軸鬆開(kāi);而在(zài)X軸(zhóu)夾緊時,先把X軸夾緊後,再把(bǎ)使能去掉。調整後機床故障得(dé)以解決。


  3.機床(chuáng)位置問題導(dǎo)致(zhì)加工精度(dù)異常(cháng)

  故障現(xiàn)象:一台杭州(zhōu)產的立式數控銑床,配備北京(jīng)KND-10M係統。在點(diǎn)動或加工過程中,發現(xiàn)Z軸異常。 


  故障診斷:檢查發現,Z軸上下移動不均勻且有噪聲,且存在一定(dìng)間隙。電機啟動(dòng)時,在點動方式下Z軸向上運動存(cún)在不穩定(dìng)的噪聲及受力不均勻,且感覺電機抖動(dòng)比較厲害;而(ér)向下運動時,就沒有抖(dǒu)動(dòng)得這麽明顯;停止時不抖動,在加工過程中表現得比較明顯(xiǎn)。分析認為,故障原因有三點:一是絲杠反向間(jiān)隙很大;二是Z軸電機工作異常;三是皮帶輪受損至受力不均。但有一(yī)個問題要注意的是,停止時不抖(dǒu)動,上下運動不均(jun1)勻,所(suǒ)以電機工作異常(cháng)這個問(wèn)題可以排除。因此(cǐ)先對機械部分診斷,在診斷測試過程中沒有發現異常,在公(gōng)差之內。利用排除法則,餘下(xià)的隻有皮帶問題了,在檢測皮帶時,發覺這條皮(pí)帶剛換不久,但在細心檢測皮帶時,發現(xiàn)皮帶內側出現不同程度的受損,很明顯是受力不均所至,是什麽原因造成的呢在(zài)診斷中發現電機放置有問題,即裝夾的角度位(wèi)置不對稱造成(chéng)受力不均。 


  故障處理:隻要將電機重(chóng)裝,對準角度,測量好距(jù)離(電機與Z軸的軸承),皮帶(dài)兩(liǎng)邊(biān)(長(zhǎng)度)要均勻。這樣,Z軸上下移動不(bú)均勻且有噪聲及抖(dǒu)動現象就消除了(le),Z軸加工恢複正常(cháng)。


  4.係統參數未優化(huà),電機運行異常

  導致加工精度異常係統參數主要包括機床進給單位,零點偏置,反向間隙等。例如Frank數控係統,其進給單位有公製和(hé)英製兩種。在機床修理過程(chéng)中對於局部處理,常常(cháng)影響到零點偏置和間(jiān)隙(xì)的變化,故障處理完(wán)畢後應作適時的調整和修改;另一方麵,由於機(jī)械磨(mó)損(sǔn)嚴重或連接位鬆動也可能造成參(cān)數(shù)實測值的變化,需要對參數做(zuò)相應的(de)修改才能滿足機(jī)床加工精度的要求。


  故障現象:一台杭州產的(de)立式數控銑床(chuáng),配備北京KND-10M係統。在加工過程中,發現X軸精度異常。


  故障診斷:檢查發現X軸存在一定間隙,且電機啟動時存在不穩定(dìng)的(de)現象。用手觸摸X軸電機時感覺電機拉動比較厲害,停止時拉動不明顯,尤(yóu)其是點動方式下比較明顯。分析認為,故障原因有(yǒu)兩點:一是絲杠反間隙很大(dà);二是X軸電機工作(zuò)異(yì)常。


  故障處理:利用KND-10M係統的參數功能,對電機進行調試。首先對存在的間隙進(jìn)行補償(cháng),再(zài)調整伺服係統參數及脈衝抑製功能參數,X軸電機的抖動消除,機床加工精度恢複正常。

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